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挖掘機壹轉就停不下來。

壹臺VOLVO-EC360挖掘機工作時間達到3000h時,壹開始就出現上轉盤制動失效,導致旋轉無法及時停止;工作2小時後,上述故障現象越來越嚴重。在檢查過程中發現,轉盤在快速旋轉後不能立即停止,只能在同方向旋轉壹段時間後才能停止。轉盤慢轉時,要反方向慢轉90度以上才能停下來。

1.故障分析

從故障現象來看,主要是制動力不足造成的。制動力不足的原因有幾個,逐項調查。

(1)剎車片磨損,彈簧力不足。

將機器停在斜坡上,使上轉盤旋轉到與斜坡垂直的狀態,並關閉發動機。此時轉盤不會因重力而向下側旋轉;切斷制動控制閥PG處的油路,起動發動機,操作先導閥。此時,轉盤不能轉動。以上情況說明剎車片和彈簧沒有問題。

(2) SH(A1

2)壓力油仍進入末端。

先導閥返回不正確或不及時;或換向閥6磨損,使主泵壓力油經梭閥3、4經PAs(或PBs)和SH(A12)管路進入先導油路;其他部位也有漏。壓力油從AM、A13、Psp等進入SH(A12)。,使得制動控制閥不回流,始終與制動活塞相連,而PG壓力油繼續進入制動活塞腔,導致剎車片分離11。

根據壓力測試,當先導閥工作時,SH(A12)處的壓力為3.6MPa,當先導閥停止時,壓力從3.6MPa迅速下降到0,因此確定上述假設的故障點沒有問題。

(3)調節閥2節流孔堵塞,制動控制閥1不回流。

先導閥關閉後,調速閥2的節流孔被堵塞,制動控制閥1卡在ON位置,制動缸內的壓力無法釋放,制動裝置不起作用。

通過壓力檢測,先導閥停止後,制動活塞腔內壓力從3.6MPa下降到0(約3秒),但當腔內壓力為0時,轉盤旋轉無法停止。可以確定調速閥和制動控制閥沒有問題。

(4)旋轉電機的磨損

先導閥停止工作後,此時回轉馬達內部的油壓起液壓制動的作用,同時與剎車片11壹起起制動作用,使轉盤停止運動。旋轉電機的滑靴和配流盤磨損時,這些部位本應形成靜壓支撐的油膜被破壞,柱塞中的壓力油因密封性能下降而通過磨損部位泄漏,不能起到液壓制動的作用,導致轉盤制動緩慢。

從以上分析和監測可知,故障調查的重點應在旋轉電機上。

2.解決紛爭

通過旋轉電機A(BH)和B(LH)的壓力檢測可知,轉盤只有在旋轉電機初始壓力達到16MPa時才能開始旋轉,說明旋轉阻力過大。將鏟鬥放在地面上,操作先導閥,測得的最大壓力只有20MPa,與標準值26MPa相差很大。

當卸下排出過濾器元件7時,發現過濾器元件上有許多金屬碎片,這被確定為由旋轉電機的磨損引起的。結果旋轉電機拆開後發現裏面有大量金屬屑,配流盤表面有拉傷的痕跡。配流盤後面的密封圈已被擠出,柱塞滑靴、斜盤和九孔盤表面有明顯的拉傷痕跡,下軸承表面的金屬也已大量脫落。

經測量,磨損軸承的高度仍為29.7mm,而同類軸承的標準高度僅為29.0 mm,因此得出結論:安裝時使用了不合格軸承,電機異常磨損是由於軸承徑向受力過緊,軸向受力過大,研磨的金屬屑進入配合面並拉扯。

於是,更換了標準軸承,手動磨滑靴、配流盤、斜盤、九孔盤。此外,還清洗了管路和液壓油箱,更換了液壓油濾清器和液壓油。重新組裝後,故障在試運行期間消失了。配流盤表面有應變的痕跡,配流盤後面的密封圈已被擠出,柱塞滑靴、斜盤、九孔盤表面有明顯的應變痕跡,下支承面的金屬也大量脫落。

於是,更換了標準軸承,手動磨滑靴、配流盤、斜盤、九孔盤。此外,還清洗了管路和液壓油箱,更換了液壓油濾清器和液壓油。重新組裝後,故障在試運行期間消失了。

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